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抽水蓄能機組聯(lián)合軸承瓦溫油溫高的處理

2007-07-18

Solution on Overtemperature ofHigh-temperature Oil of Shoes or Shafts at Combining Bearings ofPumped Storage GeneratorSets 十三陵蓄能電廠(北京昌平102200)   摘 要:十三陵蓄能電廠4臺機組自投產(chǎn)以來均存在推力瓦瓦溫高、油溫高問題。推力瓦運行溫度一般為80~85℃,在夏季,因冷卻水和環(huán)境溫度高,運行瓦溫達90~94℃(報警93℃,跳閘95℃)。1998年曾因此被迫申請停機2次、運行中事故跳閘1次。經(jīng)電廠將原裝的管式熱交換器改造為板式熱交換器并增容,徹底解決了此問題。 關(guān)鍵詞:聯(lián)合軸承;熱交換器;瓦溫;油溫 中圖分類號:TK730.3+22 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9171(2000)03-0037-02 1 機組概況及故障情況 1.1 機組概況 十三陵蓄能電廠安裝有4臺美國VOITH公司制造的204 MW混流可逆式抽水蓄能機組,機組參數(shù)見表1。
1.2 故障情況 自1995年12月23日1號機投產(chǎn)后,陸續(xù)投運的4臺機組均不同程度地存在聯(lián)合軸承推力瓦瓦溫和油溫偏高問題,推力瓦運行溫度一般為80~85℃,夏季為90~92℃,Z高曾達94℃,聯(lián)合軸承油溫達74.5℃,而主機合同要求推力軸承和下導軸承瓦溫不高于70℃。推力瓦瓦溫和油溫偏高曾導致數(shù)次被迫停機。即使是冬季冷卻水溫較低時,熱交換器水側(cè)閥門全開,熱交換器出口油溫仍高于設計值(45℃),嚴重影響了十三陵蓄能電廠機組進行電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻和緊急事故備用的可靠性。 制造廠家認為:此問題與中方提供的透平油空氣釋放值超過合同值3~4 min和測溫探頭位置不當有關(guān)。顯然,這不是問題的關(guān)鍵。Z終,制造廠不得不把推力瓦運行溫度提高到85℃。 設備制造廠家于1998年6月在2號機組上改進了推力軸承的噴油嘴結(jié)構(gòu),并調(diào)整了油壓,目的是增加油嘴噴油流速,以降低瓦溫,但未取得成功。 2 原因分析 十三陵電廠蓄能機組采用半傘式結(jié)構(gòu),聯(lián)合軸承坐落在發(fā)電機的下機架上,設有外循環(huán)油系統(tǒng),以滿足推力軸承、下導軸承潤滑、冷卻用油。 推力軸承共有8塊推力瓦,成傘形均勻分布,每塊推力瓦重約250 kg。其支撐結(jié)構(gòu)為彈性墊支撐方式。 從結(jié)構(gòu)上看,推力軸承的油循環(huán)系統(tǒng)設計基本合理,能滿足油槽內(nèi)各部件潤滑、冷卻的需求。對此,十三陵蓄能電廠于1998年8月成立了攻關(guān)小組,開始對4臺機組聯(lián)合軸承油循環(huán)系統(tǒng)的運行參數(shù)分別進行測試、計算及相關(guān)的改造工作。 (1)機組聯(lián)合軸承油循環(huán)系統(tǒng)運行參數(shù)實測 實測數(shù)據(jù)見表2。
(2)熱交換器原始設計參數(shù) 每臺機組聯(lián)合軸承油循環(huán)系統(tǒng)安裝有2臺美國REXROTH公司生產(chǎn)的管式熱交換器,并聯(lián)運行。熱交換器設計條件見表3。 (3)聯(lián)合軸承系統(tǒng)的實際熱負荷估算熱交換器實際熱負荷計算公式為: Q=GpCp(T1-T2) 式中Q--熱負荷,kJ/s; G--流量,m3/s; p--密度,kg/m3 Cp--油的比熱,kJ/(kg℃)。 根據(jù)VOITH公司提供的原設計參數(shù)條件,估算出實際油的熱負荷計算公式為: Q=G油×1 811.6×(T1-T2) 實際水的熱負荷計算公式為: Q=G水×4 180×(T2-T1) 根據(jù)4臺機組實測數(shù)據(jù)推算出聯(lián)合軸承系統(tǒng)的實際熱負荷見表2。
理論上講,考慮到熱交換器表面散熱的存在,熱交換器水側(cè)和油側(cè)熱負荷應近似相等。而從表4可以看出,兩者相差很大,說明油、水流量及進出口溫度的實測誤差較大。但從油側(cè)熱負荷看基本接近原設計容量。 從上述實測數(shù)據(jù)與設計值比較可見:油側(cè)熱負荷基本相同,但油、水兩者的傳熱溫差實測值遠大于設計值,這足以說明熱交換器傳熱面積不足或傳熱效率低下,對機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行極為不利,必需對熱交換器容量不足進行改造。 3 技術(shù)改造方案 為了得到實際需要的、足夠的熱交換器傳熱面積,在4臺機組中選取3號機油側(cè)實測熱負荷值乘以1.5倍的系數(shù)作為估算熱負荷,即約1 250 kW。 根據(jù)調(diào)研結(jié)果,目前國內(nèi)的外資廠和合資廠生產(chǎn)的板式熱交換器均能滿足我廠對熱交換器熱負荷、工作壓力、油、水側(cè)進出口溫度和布置現(xiàn)場及管路改動小的要求,是目前的Z佳方案。 改造后系統(tǒng)布置在現(xiàn)有熱交換器處,只是在熱交換器內(nèi)放置一過濾器,以防水中雜物堵塞。另外在油側(cè)和水側(cè)各加一個排空閥以利維護檢修?! 「脑旌蟮臒峤粨Q器增大了傳熱面積50%,確保機組在30℃的冷卻水條件下運行中冷油溫度不高于38℃,熱油溫度在55℃左右,以使運行中推力軸承的瓦溫恒定在一較合適的溫度。此外,加裝了熱交換器的冷卻旁路閥,以便在冷卻水溫低時調(diào)整油溫。 4 結(jié)語 目前,十三陵蓄能電廠已完成4臺機組的聯(lián)合軸承熱交換器的改造,將原裝的設計容量為875kW的管式熱交換器全部更換為容量1 250 kW、國內(nèi)水電廠很少使用的板式熱交換器。經(jīng)半年多的運行證明,改造取得了圓滿成功,熱交換器出口油溫基本保持在26~30℃,推力瓦溫度為71~75℃,達到機組投產(chǎn)以來的Z低溫度。 總之,十三陵蓄能電廠機組的聯(lián)合軸承熱交換器改造,徹底消除了隨機組原裝熱交換器容量不足造成推力瓦瓦溫、油溫高,機組不能安全渡過夏季的重大設備事故隱患,對提高十三陵蓄能電廠機組運行的安全性、可靠性和整個電廠經(jīng)濟效益具有顯著的效果。